純氧天然氣回轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)應(yīng)用
呂榮伏
(山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司,山東 濟(jì)南 250002)
摘要:總結(jié)了山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司天然氣純氧回轉(zhuǎn)化鐵爐的一些技術(shù)進(jìn)展,包括減少鐵燒損、提高爐襯壽命等,并介紹了公司所研制的回轉(zhuǎn)爐在灰鐵和球鐵生產(chǎn)中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:天然氣純氧回轉(zhuǎn)化鐵爐 RF 鑄鐵熔化 鐵燒損 爐襯壽命 灰口鑄鐵 球墨鑄鐵
Lv Rong-fu
(Shandong Tiege Furnace Industry Co.,Ltd.,Jinan 250002,China)
純氧天然氣回轉(zhuǎn)化鐵爐(RF)以優(yōu)異的環(huán)保性能,受到了我國(guó)鑄造界 的高度關(guān)注[1,2,3]。自2015年以來(lái),國(guó)內(nèi)有多個(gè)單位和個(gè)人開(kāi)展過(guò)該爐的技術(shù)研究和商業(yè)推廣,但該爐的鐵燒損偏高問(wèn)題一直困擾著大家。山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司前身為山東特福隆機(jī)械有限公司,屬于國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始研究 推廣該爐的單位。自 2015 年以來(lái),公司在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上, 圍繞該爐鐵燒損高的難題,在爐襯材料、熔劑、燒嘴加熱功率及加熱程序 等方面,作了長(zhǎng)期的堅(jiān)苦研究,創(chuàng)新了天然氣純氧回轉(zhuǎn)爐技術(shù)。現(xiàn)將公司在回轉(zhuǎn)化鐵爐方面取得的一些技術(shù)進(jìn)展、以及該爐在山東章丘某機(jī)床鑄造廠、山東濰坊某球鐵管件廠、重慶市墊江縣忠榮機(jī)械制造廠等三個(gè)工廠的應(yīng)用情況介紹如下,供回轉(zhuǎn)爐研究或應(yīng)用的單位參考。
天然氣在氧氣中燃燒產(chǎn)生的水蒸汽和二氧化碳,在高溫下有很強(qiáng)的氧化性,很容易導(dǎo)致鐵元素的大量燒損。如果回轉(zhuǎn)爐的鐵燒損接近或者超過(guò)10%,該爐便失去了應(yīng)用和推廣價(jià)值。制鐵元素的燒損,是該爐必須首先解決的技術(shù)難題。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家回轉(zhuǎn)爐的鐵燒損在 1.5%以下。山東鐵戈?duì)t業(yè)公司所研制的回轉(zhuǎn)爐,鐵燒損達(dá)到了國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的水平,采取了兩方面的技術(shù)措施:
第一,大幅度提高回轉(zhuǎn)爐的加熱功率,通過(guò)縮短回轉(zhuǎn)爐的熔化時(shí)間, 有效降低回轉(zhuǎn)爐的鐵燒損。以爐容 3t 的回轉(zhuǎn)爐為例,國(guó)外回轉(zhuǎn)爐天然氣燒嘴的功率為 1400KW,單位爐容的加熱功率約為 467KW/t,每爐的熔煉時(shí)間約為 100min,其中爐料預(yù)熱、熔化和過(guò)熱的時(shí)間約為 70min[4]。3t 感應(yīng)熔化電爐可在 45min 左右將室溫爐料加熱熔化為 1500℃左右的鐵液,其加熱功率約為 2100KW,單位爐容的加熱功率約為 700KW/t,即國(guó)外 3t 回轉(zhuǎn)爐的加熱功率約為感應(yīng)電爐的三分之二。回轉(zhuǎn)爐加熱功率低、熔化時(shí)間長(zhǎng),是鐵元素氧化燒損的重要原因之一。鐵戈公司的回轉(zhuǎn)爐目前按熔化電爐單位爐容的功率配置天然氣燒嘴,加熱時(shí)間短、鐵的氧化燒損率低。但是在大幅度提高加熱功率、解決鐵的氧化燒損之后,爐襯壽命問(wèn)題突顯了出來(lái)。
第二,造稀渣、用稀渣保護(hù)固態(tài)爐料和液態(tài)鐵液,減少金屬氧化。國(guó)外回轉(zhuǎn)爐熔化鑄鐵一般用硅砂造渣,爐渣特別粘稠、甚至呈干硬、結(jié)塊狀,很難對(duì)爐料和液態(tài)金屬提供有效保護(hù)。鐵戈公司研制了一種適合于回轉(zhuǎn)爐熔化的低熔點(diǎn)造渣劑,對(duì)固態(tài)爐料有一定的“包裹效應(yīng)”,對(duì)液態(tài)金屬液有很好的“覆蓋作用”,有效防止了鐵元素的氧化燒損[5]。需要注意的是,造渣劑與爐襯材料之間存在相互作用,造低熔點(diǎn)稀渣需要與之相適應(yīng)的爐襯材料。
通過(guò)大幅度提高回轉(zhuǎn)爐的加熱功率和造稀渣,鐵戈公司解決了回轉(zhuǎn)爐鐵燒損率高的難題,鐵燒損在 1.3%左右。此經(jīng)驗(yàn)對(duì)從事回轉(zhuǎn)爐研究的有關(guān)單位和個(gè)人,有一定借鑒意義。
國(guó)外天然氣純氧回轉(zhuǎn)爐一般采用石英系酸性爐襯。按照國(guó)外天然氣純氧回轉(zhuǎn)化鐵爐的技術(shù)資料,影響爐襯壽命的因素包括爐料的塊度、加料時(shí)的爐料落差、爐膛溫度等三個(gè)方面。爐料塊度大、加料時(shí)爐料落差大,爐料產(chǎn)生的沖擊力容易導(dǎo)致?tīng)t襯局部損壞、爐襯壽命大幅度降低。爐膛溫度過(guò)高,容易導(dǎo)致?tīng)t襯材料的熔融和化學(xué)侵蝕。鐵戈公司在研究國(guó)外回轉(zhuǎn)爐技術(shù)的基礎(chǔ)上,為了減少鐵元素?zé)龘p和造渣,創(chuàng)造性地使用了剛玉型中性爐襯。剛玉型中性爐襯材料造價(jià)高 。
回轉(zhuǎn)爐使用剛玉型中性爐襯材料,涉及配方和烘爐工藝問(wèn)題,公司因此交了不少“學(xué)費(fèi)”、吃了不少苦頭。在提高中性爐襯材料壽命的試驗(yàn)中,公司曾求助于國(guó)內(nèi)、國(guó)際好幾個(gè)著名的耐火材料公司,使用過(guò)他們提供的中性爐襯材料,并嚴(yán)格遵從其技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行筑爐、烘爐和燒結(jié),但仍未取得延長(zhǎng)爐襯壽命的效果。公司因此曾一度計(jì)劃放棄中性爐襯,改用全世界目前通用的酸性爐襯。公司在剛玉型中性爐襯壽命所進(jìn)行的試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),該爐襯損毀的主要原因?yàn)闋t襯燒結(jié)層薄弱、強(qiáng)度低,不能抵御爐料對(duì)爐膛的沖擊和磨損。在最后一次進(jìn)行的中性爐襯壽命試驗(yàn)中,公司圍繞提高爐襯燒結(jié)層厚度調(diào)整了材料配比,同時(shí)大幅度提高了爐襯的燒結(jié)溫度,爐襯使用壽命已達(dá)1000余爐次。 回轉(zhuǎn)爐使用中性爐襯具有技術(shù)創(chuàng)新意義,拓寬了回轉(zhuǎn)爐熔化金屬的范圍,比如鎳、鉻、錳系列的合金鋼也可以用回轉(zhuǎn)爐熔化。
除了爐襯材料配比和燒結(jié)溫度外,爐膛溫度對(duì)爐襯壽命也有直接影響。前文說(shuō)過(guò),公司回轉(zhuǎn)爐天然氣燒嘴的功率是國(guó)外同容量化鐵爐的 1.5 左右,大功率燒嘴有利于縮短熔化時(shí)間、提高生產(chǎn)率,但也容易導(dǎo)致?tīng)t襯過(guò) 燒,影響爐襯壽命。公司使用該爐的經(jīng)驗(yàn)為,熔化前期燒嘴采用大功率 加熱固態(tài)爐料、促使?fàn)t料快速成液;在爐料成液、鐵液過(guò)熱、爐溫明顯升 高時(shí),逐步降低燒嘴的加熱功率,防止?fàn)t襯過(guò)燒。國(guó)外回轉(zhuǎn)爐在鐵液過(guò)熱 階段,天然氣燒嘴一般采用最大加熱功率。公司采用的回轉(zhuǎn)化鐵爐加熱 程序,不同于國(guó)外已有技術(shù)。
山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司 2016 年 6 月,在山東章丘某樹(shù)脂砂手工造型的機(jī)床鑄造廠,用新研制的一臺(tái)3t回轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了灰鐵的首次熔煉試驗(yàn),鐵液澆注溫度1400℃,每爐熔煉時(shí)間90分鐘,鐵的燒損率低于1.5%,成功澆注出了壁厚在 20~60mm 之間、單件質(zhì)量在 500~2000kg 之間、牌號(hào)為 HT250 的機(jī)床床身鑄件。2017 年因該廠場(chǎng)地狹窄、天然氣和氧氣供應(yīng)系統(tǒng)不符合安全技術(shù)規(guī)范,導(dǎo)致該廠無(wú)法繼續(xù)使用回轉(zhuǎn)爐進(jìn)行機(jī)床床身的生產(chǎn)。回轉(zhuǎn)爐在該廠使用的累計(jì)爐次超過(guò)80爐次。
2018年3月鐵戈公司在山東濰坊某垂直造型流水線生產(chǎn)球鐵管件的鑄造廠,進(jìn)行了回轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)球鐵的生產(chǎn)驗(yàn)證,鐵液出爐溫度1550℃,每爐熔煉時(shí)間在80至90分鐘,鐵的氧化率0.8%-1.3%之間,澆鑄出壁厚在 2.5~5mm 之間、單件質(zhì)量在 0.1~1.5kg 之間、牌號(hào)為QT450-18、QT450-19 等的球鐵管件。后因該廠的天然氣供應(yīng)又不符合當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)的規(guī)定,導(dǎo)致該廠無(wú)法繼續(xù)使用回轉(zhuǎn)爐進(jìn)行球鐵管件的生產(chǎn)。該廠累計(jì)用回轉(zhuǎn)爐約60爐次。
2018年6月,重慶市墊江縣忠榮機(jī)械制造廠考察了濰坊某球鐵管件廠的生產(chǎn),并用回轉(zhuǎn)爐的鐵液澆注了三角試片,檢測(cè)了鐵液的白口傾向,隨即訂購(gòu)了一臺(tái)鐵戈公司生產(chǎn)的3t回轉(zhuǎn)爐。2019年初,該廠又訂購(gòu)了第二臺(tái)3噸回轉(zhuǎn)爐。現(xiàn)在該廠已經(jīng)熟練使用回轉(zhuǎn)爐熔煉鐵水,鐵液溫度控制在1450℃左右,每爐熔煉時(shí)間在60-70分鐘之間,天然氣消耗量在70立方米/噸左右,鐵的燒損率在1%以下。截止到2019年8月,該廠應(yīng)用的第一臺(tái)回轉(zhuǎn)爐的爐襯壽命已超過(guò)1000爐次。該廠訂購(gòu)的鐵戈公司的3噸天然氣純氧回轉(zhuǎn)爐見(jiàn)圖1。
圖1 3噸天然氣純氧回轉(zhuǎn)爐
重慶市墊江縣忠榮機(jī)械制造廠地處墊江縣澄溪鎮(zhèn),距離重慶市區(qū)約 100 千米,是一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鑄鐵鍋的小型鑄造企業(yè),以擠壓鑄造工藝生產(chǎn)的鑄鐵鍋在當(dāng)?shù)叵碛惺⒆u(yù)。該廠電力變壓器只有 250kW 同時(shí)不具備電力增容條件,以回收的廢舊鐵鍋和廢機(jī)鐵為原料生產(chǎn)鑄鐵鍋,鐵鍋的壁厚在 1mm 左右,很容易出現(xiàn)白口,其鐵液的化學(xué)成分呈現(xiàn)高碳、高硅特點(diǎn)(見(jiàn)表 1)。該廠用回轉(zhuǎn)爐熔化鐵液的能源費(fèi)用至少低于感應(yīng)電爐150 元,噸鐵液的能源費(fèi)用見(jiàn)表 2。
表 1 鑄鐵鍋鐵液的化學(xué)成分
Table 1 Chemical Composition of Iron liquid on the Cast Iron Pot
化學(xué)元素 |
C |
Si |
Mn |
S |
P |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% |
3.9~4.2 |
1.8~2.5 |
0.4~0.6 |
≤0.05~0.10 |
≤0.3~0.4 |
表 2 鑄鐵鍋鐵液的能源費(fèi)用
Table 2 Energy costs of Iron liquid on the Cast Iron Pot
費(fèi)用項(xiàng)目 |
噸鐵消耗量 |
單價(jià) |
噸鐵費(fèi)用/元 |
備注 |
天然氣 |
70m3/t |
2.0 元/m3 |
140 |
未計(jì)鐵液保溫所需天然氣 |
氧氣 |
160m3/t |
1.1 元/m3 |
176 |
|
電力 |
10KWh/t |
0.8 元/KWh |
8.0 |
|
合計(jì) |
|
|
324 |
|
墊江縣忠榮機(jī)械制造廠以回收的廢舊鐵鍋和廢機(jī)鐵為原料生產(chǎn)鑄鐵鍋取得成功后,為了進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,開(kāi)始用鐵渣、鋼渣生產(chǎn)鐵鍋,也取得了成功。
從鐵戈公司的上述實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看,天然氣純氧回轉(zhuǎn)爐可以生產(chǎn)灰鐵鑄件、也可以生產(chǎn)球鐵鑄件,可以生產(chǎn)厚壁鑄件、也可以生產(chǎn)薄壁鑄件,該爐有很強(qiáng)的鑄件生產(chǎn)適用性。
純氧天然氣回轉(zhuǎn)爐相比于傳統(tǒng)的燃焦沖天爐,無(wú)疑更具有優(yōu)異的環(huán)保性,相比中頻感應(yīng)電爐具有節(jié)能、環(huán)保、高效、燒損低的優(yōu)點(diǎn),因此呼吁天然氣供應(yīng)充裕、氣價(jià)較低地區(qū)的鑄造廠,優(yōu)先考慮使用天然氣回轉(zhuǎn)爐。
參考文獻(xiàn)
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※作者簡(jiǎn)介:呂榮伏(1975—),男,福建泉州人,工商管理碩士,山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司董事長(zhǎng),電話:13954154666,Email:tgly6666@126.com.目前主要從事純氧天然氣回轉(zhuǎn)爐的研究和推廣。